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陕西正通煤业:首次在彬长矿区成功运用大采高采煤工艺
  本报讯(记者李浩学 王小龙 通讯员韩通 陈海瑞)近日,陕西正通煤业公司副经理张学如向记者介绍:“经过3个多月的回采,通过积极探索和创新,该公司基本掌握了在彬长矿区地质条件下的大采高采煤工艺要求,成为彬长矿区首次成功运用大采高采煤工艺的矿井。102工作面回采已接近尾声,截止目前,该矿采用大采高采煤工艺在102工作面已安全回采原煤40多万吨。”
  目前,102工作面采用综合机械化一次采全高走向长壁后退式采煤法开采,也就是俗称的大采高采煤工艺,全部垮落法管理顶板,选用大采高液压支架配套综机设备,支架最高支撑高度达到了6.5米,采煤机最大采高可达6米,102工作面不仅是该公司第一个大采高工作面,也是彬长矿区首个大采高工作面。运用这种采煤工艺可以精确的控制采煤高度,有利于采煤工作面限厚开采,对采煤工作面顶板水进行有效防治。
  该公司将这个工作面列为今年的重点工程,年初成立了安装协调领导小组,详细制定安全技术措施,提前制定设备安装方案,创新施工工艺,使工作面安装比计划提前6天完成。6月上旬,102大采高工作面开始投入生产。
  102工作面投入生产后,该公司根据工作面水文地质评价报告,阶段性的调整采高,逐步提高产量,同时加强管理,积极开展创新,积累大采高采煤工艺在现场实际应用的经验。
  针对工作面顶板涌水量大的问题,该公司从对巷道布置,排水系统等方面不断优化,在工作面采用阶段式波浪开采;实施煤泥水注入采空区置换清水技术,在回风顺槽小煤柱帮埋设排水管路,将工作面涌出的煤泥水注入采空区进行沉淀后再排至采区泵房,减少泵房水仓淤泥量,提高工作面排水效率。针对井下水质碱性强、腐蚀性强,冲击地压显现,设备和管路容易受损的问题,采用双进液管路,对工作面支架与巷道超前架组单独供液,保证了支架的供液流量,提高了操作效率;在工作面出水前对支架所有的操作阀组、把手、螺母加注黄油,并带帽管理,减小矿井水的腐蚀影响;制作了专用的电缆缠绕架,加固运输巷自移式电缆平台,制作了专用的电缆夹,加固采煤机电缆,增强了电缆对冲击地压的防护能力。
  通过102工作面回采,积累了在工作面顶板涌水量大、冲击地压明显等复杂条件下实施大采高采煤工艺的经验,今后更加有信心的使用好这种工艺,为矿井安全生产和产能释放提供有力支持。

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